2024年10月1日,青海油田涩北气田天然气累计产量突破1000亿方,这一刻不仅是数字的跃动,更是一代代高原油田天然气开发者共同经历的漫漫长路。
回望涩北气田的发展历程,试采至今已走过近30年。1995年,涩北气田在青海油田实施“二次创业”的战略部署中正式拉开了序幕。涩北一号开发试验区随即立项,涩北气田开发建设的步伐由此迈开坚实的一步。
创业之初,涩北天然气开发者全身心投入到建设气田的各项工作中,短短几年的时间,涩北气田实现跨越式发展,气田日产量首次突破1000万方。同时,面对国内外未有先导经验的第四系疏松砂岩气田,气田人逐步创立并完善了适应实际需求的地质研究技术、钻井工程技术、采气工艺配套技术及天然气集输处理工艺技术,实现了气田开发水平的持续跃升。
涩北气田的开发过程是一个不断探索、发现、突破的过程,是不断夯实发展根基的过程,也是涩北气田的“底气”所在。
“十三五”期间,涩北气田坚持加大科技攻关力度,基本形成以“开发调控、井筒工艺、测试计量、集输净化”为主的4大系列20项开发主体技术,定型了储量挖潜、均衡排采、防砂冲砂、排水采气、增压集输等成熟技术,为气田开发建设提供了有力支撑。
迈进“十四五”,涩北气田坚持深挖试采潜能,盘活储量动用,采取“边部排水、腰部排采、高部控水”的治理策略,严格执行“123”气井管理工作法,落实水侵区甜点识别及挖潜“2221”标准和“5项”原则,精细开发进一步推进。在不断解决问题,实现突破的过程中,涩北气田打造了全国典型非酸性气田示范性工程,解决了一系列第四系疏松砂岩世界级难题。
2024年,涩北气田聚焦稳产主线,持续抓实SEC储采平衡工程、采收率再提高工程、老气田压舱石工程等内容,做实“控制自然递减、提升新井贡献、提升措施效益”三篇文章,强化工艺技术保障,重点解决“卡脖子”难题。其中,深入测井精细二次解释,加大主体可疑层、表外层、泥岩层试采挖潜力度,新增地质储量7.08亿方。开展驼峰山、盐湖、台吉乃尔、伊克雅乌汝区块的增储上产试采验证。优选水侵区挖潜层位,通过老井治理,产能部署等方式,加强水侵区剩余可采储量动用,日增产气160余万方,盘活水侵区动态储量33亿方。紧盯地面地下联动机制,严控各环节衔接和时间节点控制,创造完井至投产历史最短纪录。专人追踪新井投产效果,滚动优化后续新井层位,新投进站26口井日增气24.3万方。强化问题井排查、分析、治理联动机制,狠抓原因分析和措施工艺效果提升,累增产气2.37亿方。优选防砂工艺和井段,日增气171.7万方;深入剖析储层渗透率变化,日增气31万方;强化泡排药剂攻关、参数优化、注消试验,日维护气量336万方;编制《涩北气田停用气举流程恢复方案》,集中气举投运率和单井日增气较同期增加。围绕气田开发关键问题和瓶颈技术,组织研究课题13项,积极开展液压解卡配合作业、自悬浮地层水试验、疏水缔合物试验等工作,让技术创新增动力。
站在天然气累计产量突破1000亿方的新起点,涩北气田干部员工将继续用不懈行动印证气田开发的昂扬劲头,诉说“创建精品气田,创造精彩人生”的铮铮誓言,在建设青藏能源高地的道路上取得更大胜利。